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舌簧繼電器

基于差壓變送、DR24回路控制的葉片加料控制系統(tǒng)升級(jí)

發(fā)布日期:2022-04-26 點(diǎn)擊率:113

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前言 

 

    制絲線是保證卷煙質(zhì)量穩(wěn)定一致的生產(chǎn)線,而葉片加料工序又是制絲工藝中的關(guān)鍵、最難控制的工序之一,葉片加料的準(zhǔn)確度對(duì)卷煙的感官質(zhì)量具有相當(dāng)重要的影響作用。葉片加料的自動(dòng)控制方式為:設(shè)置料液施加比例,通過(guò)電子控制系統(tǒng)進(jìn)行處理,使輸出料液流量隨葉片質(zhì)量的多少而改變,實(shí)現(xiàn)葉片加料的自動(dòng)控制。當(dāng)前,在國(guó)內(nèi)卷煙行業(yè)內(nèi)葉片加料系統(tǒng)中所使用的電子控制系統(tǒng),其關(guān)鍵器件為差壓變送器、DR24回路控制器。 

    現(xiàn)有加料系統(tǒng)簡(jiǎn)介及問題分析 

    卷煙廠加料系統(tǒng) 

    卷煙廠加料系統(tǒng)是卷煙廠制絲生產(chǎn)線上的重要工序,它要求系統(tǒng)能根據(jù)生產(chǎn)線上皮帶秤測(cè)量的煙絲(煙葉)實(shí)際流量和工藝要求的香料配比系數(shù)計(jì)算得出理論加香加料流量,據(jù)此控制實(shí)際的加香加料流量。系統(tǒng)示意圖如圖1。 

 

點(diǎn)擊看大圖


 

圖1;卷煙廠加香加料系統(tǒng)示意圖

 

 

    原系統(tǒng)由電子皮帶秤、差壓變送器、計(jì)量罐組成測(cè)量系統(tǒng);由氣動(dòng)柱塞泵、氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥等組成執(zhí)行機(jī)構(gòu);以回路控制器DR24作為控制器。 

    加料系統(tǒng)的工作過(guò)程為:系統(tǒng)開始工作,柱塞泵作往復(fù)運(yùn)動(dòng),把料液壓入管道,單向閥打開,料液從計(jì)量罐流向加料系統(tǒng),差壓變送器測(cè)得單位時(shí)間內(nèi)計(jì)量罐底壓強(qiáng)的變化,送入控制器DR24中,得出實(shí)際加香加料流量;同時(shí)電子皮帶秤將測(cè)得的煙葉流量信號(hào)輸入DR24,DR24根據(jù)加料比例及皮帶秤信號(hào)計(jì)算出理論加香加料量。DR24控制器根據(jù)理論與實(shí)際流量的偏差e進(jìn)行PID運(yùn)算,并將運(yùn)算產(chǎn)生的數(shù)字閥位以模擬電流信號(hào)輸出,經(jīng)電氣轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換后,把電流信號(hào)變成氣壓信號(hào),去控制氣動(dòng)薄膜閥的開度,使料液的噴加量隨煙葉的流量的變化而變化,使實(shí)際流量盡量與理論流量相符,以滿足該工序的工藝要求。 

    系統(tǒng)存在的問題 

    在該加料系統(tǒng)中,系統(tǒng)工作質(zhì)量的好壞關(guān)鍵取決于差壓變送器以及電子皮帶秤的精確程度。差壓變送器根據(jù)一段時(shí)間內(nèi)的流量變化計(jì)算出瞬時(shí)流量,這種流量的計(jì)量方式有一定的滯后性,使得系統(tǒng)的控制精度變差,造成加料量不準(zhǔn)確。另一方面,由于系統(tǒng)料液濃度大,時(shí)間久后,會(huì)因結(jié)垢而使精度降低。料液流經(jīng)差壓變送器時(shí),其中的顆粒狀物質(zhì)會(huì)使變送器的膜片擠壓而影響精度,而且管道安裝要求苛刻,如果過(guò)程管道內(nèi)的殘液或沉淀物流入導(dǎo)壓管內(nèi),壓力測(cè)量就會(huì)產(chǎn)生誤差。另外, DR24控制器的人機(jī)界面簡(jiǎn)單粗糙,不能直觀地顯示生產(chǎn)過(guò)程中的各種工況,也無(wú)法顯示各種參數(shù)、報(bào)警等信息;它用于網(wǎng)絡(luò)通訊需要專用的硬件與軟件,較為繁雜,難于維護(hù),而且不適于大量數(shù)據(jù)的傳輸要求,無(wú)法適應(yīng)目前較為先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)。 

    新系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 

    測(cè)量機(jī)構(gòu)選擇 

    考慮到卷煙廠各種香精、糖料的密度各不相同,經(jīng)分析研究,測(cè)量裝置決定采用質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量流量去取代原系統(tǒng)中用差壓變送器加計(jì)量罐來(lái)測(cè)量流量的測(cè)量方法。用質(zhì)量流量計(jì)的測(cè)量方法,不受密度、氣泡、溫度、雜質(zhì)等的影響,本身精度達(dá)到0.1%,能很好地解決系統(tǒng)測(cè)量精度差的問題。
 
    控制器選擇 

    本系統(tǒng)需控制二十多個(gè)開關(guān)量、四個(gè)模擬量,需完成多種算術(shù)運(yùn)算、邏輯運(yùn)算及控制運(yùn)算,而且需要較強(qiáng)的通訊功能以便通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線交換大量數(shù)據(jù),另外考慮到工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)溫度較高,濕度較大,且粉塵較大,故選用PLC作為控制器,加上觸摸屏作人機(jī)界面。可維護(hù)性較好,且編程語(yǔ)言較符合電氣維修人員工作習(xí)慣。PLC選用符合IEC標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 

    執(zhí)行器選擇 

    原系統(tǒng)中使用柱塞泵作為液體流動(dòng)的動(dòng)力,液體的流動(dòng)存在一定的脈動(dòng)現(xiàn)象。這種現(xiàn)象將會(huì)干擾系統(tǒng)的測(cè)量與控制計(jì)算。所以改進(jìn)后的系統(tǒng)使用壓縮空氣作為動(dòng)力,這種動(dòng)力在車間很容易得到,而且相對(duì)系統(tǒng)要求非常平穩(wěn),易于實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制目標(biāo),實(shí)際系統(tǒng)中使用了一個(gè)密閉的計(jì)量罐(下配差壓變送器)、一個(gè)敞口儲(chǔ)料罐。開機(jī)之前,要先把料液打入儲(chǔ)料罐中。儲(chǔ)料罐旁有一磁性浮子液位計(jì),可顯示罐內(nèi)液位高度,儲(chǔ)料罐內(nèi)最多可盛滿刻度的80%。當(dāng)料液溫度低于設(shè)定溫度時(shí),控制器自動(dòng)打開氣動(dòng)閥向儲(chǔ)料罐夾層通入蒸汽,加熱料液,達(dá)到設(shè)定溫度后,關(guān)掉氣動(dòng)閥。當(dāng)計(jì)量罐內(nèi)料液達(dá)到設(shè)定下限時(shí),過(guò)程控制器自動(dòng)啟動(dòng)上料泵電機(jī),使儲(chǔ)料罐內(nèi)料液向計(jì)量罐內(nèi)補(bǔ)充,直到計(jì)量罐內(nèi)料液達(dá)到設(shè)定上限,或儲(chǔ)料罐內(nèi)無(wú)料為止。單向閥使料液?jiǎn)蜗蛄鲃?dòng),但計(jì)量罐壓力不可回返。計(jì)量罐內(nèi)需恒定氣壓,一般設(shè)定為0.5MPa。直接控制液體流量的執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用拋物線型閥芯的線性氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。控制器將閥門開度以4-20mADC電信號(hào)的方式輸出給電氣轉(zhuǎn)換器,電氣轉(zhuǎn)換器將電信號(hào)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)換成0.02-0.1MPa的氣壓信號(hào),驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥動(dòng)作。 

    工作原理 

    工作開始后,電子秤將煙葉瞬時(shí)流量送到控制器,經(jīng)過(guò)延時(shí),然后與預(yù)先設(shè)定好的配比系數(shù)相乘,就得到理論瞬時(shí)流量值。值得一提的是,電子秤延時(shí)是必要的,因?yàn)殡娮映优c噴嘴之間有時(shí)間差,只有延時(shí)準(zhǔn)確,才能更好的完成控制的動(dòng)態(tài)對(duì)應(yīng)。質(zhì)量流量計(jì)將反饋信號(hào)送入控制器,反饋信號(hào)代表料液的實(shí)際瞬時(shí)流量。將瞬時(shí)值與設(shè)定量進(jìn)行比較,以它們的差值作為偏差量進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。輸出4-20mA的電流信號(hào)給電氣轉(zhuǎn)換器,電氣轉(zhuǎn)換器將此電流信號(hào)轉(zhuǎn)換為0.02-0.1MPa的氣壓信號(hào),用此氣壓去啟動(dòng)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,使其線性對(duì)應(yīng)0-100%地控制閥門開度。流出的料液經(jīng)浮子流量計(jì)進(jìn)入噴嘴,通過(guò)空壓氣霧化噴到葉片上。在這個(gè)系統(tǒng)中,差壓變送器只是用來(lái)測(cè)量計(jì)量罐中的料液重量。工作原理圖見圖2。 

    系統(tǒng)實(shí)施 

    保證控制精度 

    為了提高系統(tǒng)的實(shí)時(shí)響應(yīng),本系統(tǒng)在傳統(tǒng)PID調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上,根據(jù)葉片(葉絲)的流量、計(jì)量罐內(nèi)氣體壓力、計(jì)量罐內(nèi)液位等條件加上了一級(jí)前饋。系統(tǒng)首先根據(jù)前饋值迅速將閥門開度粗調(diào)到正確位置附近,然后由PID調(diào)節(jié)達(dá)到平衡位置。前饋值的計(jì)算模仿自學(xué)習(xí)系統(tǒng),控制器記憶100個(gè)離散的狀態(tài)點(diǎn),每次達(dá)到控制平衡則部分修正記憶值。這種方法較好的解決了影響加香加料系統(tǒng)精度的一個(gè)重要問題,即皮帶秤來(lái)料波動(dòng)問題。 

    為了使系統(tǒng)自身?yè)碛凶詸z能力,本系統(tǒng)利用裝置在計(jì)量罐下的差壓變送器定時(shí)檢測(cè)質(zhì)量流量計(jì)是否出現(xiàn)故障。這樣就避免了由于測(cè)量裝置出現(xiàn)故障造成的事故。另外,依靠PLC相對(duì)強(qiáng)大的編程能力,本系統(tǒng)除了完成主要控制工作外,還依靠多個(gè)光電傳感器以及程序內(nèi)邏輯判斷對(duì)可能出現(xiàn)的故障、漂移進(jìn)行監(jiān)視,大大提高了系統(tǒng)可靠性和系統(tǒng)精度。 

 


 

圖2:新加料系統(tǒng)工作原理圖 

 

 


 

圖3:堆棧工作原理圖 

 

    液料溫度控制 

    溫度控制屬于大滯后調(diào)節(jié),本系統(tǒng)采用的控制方法利用溫度變化速率,進(jìn)行預(yù)測(cè)控制。即根據(jù)溫度上升或下降速度判斷一段時(shí)間后罐內(nèi)液體溫度的值,從而提前控制閥門的開度,避免了傳統(tǒng)方法中溫度超調(diào)的問題。 

    控制難點(diǎn) 

    電子稱瞬時(shí)流量的延時(shí)是必須進(jìn)行的步驟。在此采用堆棧方式,電子稱的瞬時(shí)流量信號(hào)送至加料系統(tǒng)PLC,再經(jīng)堆棧處理(采用先入先出)進(jìn)行延時(shí)。原理如下:一個(gè)堆棧中最多有100個(gè)變量,根據(jù)時(shí)鐘脈沖的信號(hào),這100個(gè)變量按照先后順序存入堆棧中,存滿后依據(jù)先進(jìn)先出的原則,最先存入的變量最先輸出。根據(jù)需要可以調(diào)整時(shí)鐘脈沖的長(zhǎng)短,在這里使用的是秒脈沖,最長(zhǎng)可以延時(shí)100秒,這對(duì)本系統(tǒng)已經(jīng)夠用了。經(jīng)過(guò)堆棧處理后變成延時(shí)后的電子稱瞬時(shí)流量信號(hào)。堆棧工作原理如圖3。 

    改進(jìn)效果 

    新的加料系統(tǒng)采用質(zhì)量流量計(jì)測(cè)量加料流量,精度提高了很多,達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求;人機(jī)界面友好,通訊功能使車間總控室可以實(shí)時(shí)監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況;用壓縮空氣作為供應(yīng)料液的動(dòng)力源,代替了原系統(tǒng)的柱塞泵,經(jīng)濟(jì)可靠。經(jīng)過(guò)一年多的使用,整套系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

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