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科普知識
數(shù)據(jù)分類:
電流傳感器

白馬電廠300MW循環(huán)流化床鍋爐熱控系統(tǒng)評述

發(fā)布日期:2022-04-17 點擊率:87

摘要基于四川白馬l×300MW CFB示范電站機組,介紹了其熱控安裝、調(diào)試的特點,分析了設(shè)計中的優(yōu)點和缺點,并提出了改進(jìn)意見。

1  白馬300MW CFB鍋爐熱控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    白馬300 MW CFB 鍋爐采用的是 ABB 公司的SYMPHONY DCS控制系統(tǒng),分為 MCS(模擬量控制系統(tǒng))、SCS(B/T)(鍋爐、汽機順序控制系統(tǒng))、SCS(G/A)(發(fā)變組一廠用電順序控制系統(tǒng))、DAS(數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))、FSSS(燃燒管理及爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng))等。整個系統(tǒng)采用VDK/KB方式,設(shè)置大屏幕監(jiān)視器,無任何后備儀表盤;就地輔助系統(tǒng)采用小型PLC順序控制器(如給煤機順控、吹灰程控)。熱控測量元件主要用于測量壓力、溫度、風(fēng)量、S02濃度、02濃度。壓力和風(fēng)量測量選用ABB公司的變送器,為一次檢測設(shè)備,風(fēng)量測量另配威尼巴流量裝置;溫度測量主要采用耐高溫、耐磨不銹鋼熱電偶;S02、02、NOx濃度測量選用德國SIEMENS和日本FUJI測量設(shè)備;就地執(zhí)行機構(gòu)選用ABB系列氣動系統(tǒng)(除疏水有少量電動執(zhí)行器)。
2  熱控系統(tǒng)安裝設(shè)計特點
2.1 測量設(shè)計

2.1.1 溫度測量
    本項目溫度設(shè)計有2個優(yōu)點:(l)測點定位較好,既考慮了測量的準(zhǔn)確性,又考慮了安裝維護(hù)的方便。如汽包上下溫差測量一改以前的貼壁焊接式,采用螺紋護(hù)套插入面接觸式;爐膛、外置床、返料器及點火風(fēng)道均采用法蘭式側(cè)面安裝,并盡可能靠近建筑平臺,無障礙物。(2)設(shè)計點位少,全面監(jiān)測,重點突出。整個鍋爐本體溫度監(jiān)測點(包括汽包、爐膛、外置床、返料器、點火風(fēng)道、后豎井過熱器、底冷器)不到200個。
    溫度設(shè)計缺點也有2個:(l)點火風(fēng)道溫度設(shè)計選型及典型設(shè)計安裝方式存在問題。首先,點火風(fēng)道的作用是將輕油燃燒后的熱量加熱爐膛底部的床料,點火風(fēng)道末段溫度正常情況為 800~900℃[1-6],而點火風(fēng)道溫度計測量的正好是這里的溫度,因此應(yīng)選用帶耐高溫(1200℃ 以上)、大直徑(φ≥32mm)、厚壁≥δ4mm)、剛性好的不銹鋼保護(hù)套管熱電偶;其次,選型不宜太長,點火風(fēng)道溫度計長度L為1600mm,自重大,受熱后變形彎曲成直角,造成元件損壞,也無法抽出更換,宜選用L不大于800mm的溫度計,插入風(fēng)道500mm即可準(zhǔn)確測量。(2) 鍋爐后豎井屏吊桿溫度測點引出線的典型設(shè)計安裝方式不妥。屏吊桿溫度測量的目的是監(jiān)測鍋爐承重剛性吊桿是否因不銹鋼保護(hù)套損壞,煙塵顆粒直接沖刷磨損導(dǎo)致斷裂危險的發(fā)生[7-15]。該溫度計是不銹鋼K分度愷裝熱電偶,引出線長度不小于15m。溫度計裝在吊桿不銹鋼保護(hù)套內(nèi),引出線在保護(hù)套頂端由不銹鋼保護(hù)管轉(zhuǎn)彎穿出鍋爐頂棚經(jīng)鎖緊裝置引至接線盒。正常工況時,豎井溫度在800 ℃ 以上,不銹鋼保護(hù)套因煙氣沖刷,受熱變形下沉,易拉裂溫度計。目前,溫度計已損壞2 次,均因剛性材料發(fā)生變形,更換非常困難。1個吊桿上下2個測點,更換一只往往損壞另一只,因此必須2只同時更換。建議在吊桿不銹鋼保護(hù)套內(nèi)直接用 1 根不銹鋼保護(hù)管將溫度計垂直穿出鍋爐頂棚,頂端加蓋保溫材料并用封頭封住,防止熱量外傳和煙塵泄露;溫度計引出線處于自由狀態(tài),這樣不會因膨脹、沖刷等損壞溫度計,即使更換也非常方便。
2.1.2 壓力測量
    壓力測量采用就地就近控制箱布置方式,變送器安裝在控制箱內(nèi),布置合理,節(jié)省管路材料,減少壓降損失,保證測量精度。尤其是鍋爐汽包水位取樣儀表管敷設(shè)長度不到10m ,取樣管比其他常規(guī)煤粉鍋爐汽包水位儀表管管徑大50%,這就提高了汽包水位測量準(zhǔn)確度,減少了時滯。壓力測量系統(tǒng)缺點有2個:(1)儀表保護(hù)箱內(nèi)接頭太多,給正常運行、維護(hù)帶來了極大的不便。接頭太多容易泄漏,且汽水系統(tǒng)未設(shè)計排污門,無法正常排污,從變送器上排污容易造成設(shè)備損壞,建議以后增加排污門。(2)許多壓力設(shè)計是水平取樣,然后倒直角彎垂直向上,尤其是煙風(fēng)系統(tǒng),容易造成積灰堵塞,從而影響到壓力測量的準(zhǔn)確性,這在運行中已多次出現(xiàn)。建議改進(jìn)取樣管傾斜角度,使之與取樣平面成45“仰角,這樣取樣管積灰會因自重而掉下。
2 2.1.3 風(fēng)量測量
    CFB鍋爐需要40多個風(fēng)量監(jiān)測點。測風(fēng)裝置的典型一次元件是威尼巴,典型安裝方式沿風(fēng)道中心線垂直貫穿。因威尼巴是靠正負(fù)壓側(cè)差壓來計算流量的,而正負(fù)壓側(cè)開孔很小,尤其是風(fēng)道豎直安裝,而威尼巴必須與之垂直,且正側(cè)必須迎著風(fēng)向,因此極易造成堵灰,無法測量,設(shè)計有風(fēng)量防堵監(jiān)測裝置,實際上無法使用。原因是吹掃風(fēng)直接進(jìn)入取樣管路,影響測量精度,再則吹掃壓力低,根本無法將灰清除。
    建議采用減壓后的儀用氣源定時吹掃,在吹掃的時間間隔內(nèi)停止采樣,以免采集錯誤信息,這在 DCS 系統(tǒng)中是容易做到的。另在威尼巴的末端不宜垂直連接,應(yīng)有一定傾斜,以免造成堵灰死角。
2.1.4 其他測量
    其他測量包括振動測量、物位測量、S02濃度測量等,其設(shè)計安裝方式與傳統(tǒng)鍋爐沒有多大差別,測量也比較準(zhǔn)確。
2.2 DCS 系統(tǒng)接線及電纜設(shè)計
2.2.1 DCS接線
    DCS接線采用中間轉(zhuǎn)接端子柜,所有就地電纜(除熱電偶補償導(dǎo)線)均接到中間端子柜。中間端子柜再通過64×l×0.5mm2的控制電纜連接到DCS模件。在中間端子柜里用跳線將就地來的控制與連盤電纜連接起來。這種設(shè)計的好處是各自獨立施工,互不影響,電纜排列整潔,接線正確率高,工藝良好。由于工作的獨立性,提前敷設(shè)了DCS至就地電纜,以及DCS與中間端子柜間電纜,這為DCS帶電及調(diào)試爭取了時間。缺點是跳線連盤電纜多,接口點太多(大約有18000 根線,36000個接口點),出現(xiàn)故障的可能性較大。
2.2.2 鍋爐電纜設(shè)計及施工
    鍋爐島本體的電纜和以往的工程有所不同,它是由DCS敷設(shè)至就地接線盒或就地小型控制箱,再由接線盒或控制箱敷設(shè)至就地設(shè)備。這種方式有一定的優(yōu)越性,首先 DCS 的電纜排線整齊、均勻有序(均為12×2×0.75mm2的控制電纜),采用預(yù)定的顏色順序后,接線就相對簡單,不宜出錯,接線人員可以通過顏色的排列進(jìn)行自檢,為調(diào)試查線打下良好基礎(chǔ)。其次,減少長電纜的敷設(shè)根數(shù),這樣大大減少了電纜經(jīng)費和節(jié)約電纜敷設(shè)時間,同時由于電纜均勻,這使得電纜敷設(shè)整齊、美觀。這種方式也存在不足,由于增加了中間端子箱,往往會導(dǎo)致就地接線盒增加錯誤接線,這就要求施工人員在工作中必須責(zé)任到位,提高接線正確率。
2.3 熱控其他部分安裝設(shè)計
2.3.1 電纜橋架的設(shè)計安裝
    白馬300MW CFB 鍋爐采用的是鋁合金橋架。受鍋爐縱橫交錯的設(shè)備及配套裝置不協(xié)調(diào)影響,供貨方法國ALSTOM 公司設(shè)計深度不夠,鍋爐電纜橋架通道彎道眾多,許多電纜橋架通道的走向、標(biāo)高、大小容量與現(xiàn)場實際需要不符合,導(dǎo)致施工非常困難。尤其是許多特殊件設(shè)計沒有考慮,現(xiàn)場又無法制作,使得加工成本極高。特別是未考慮電氣高壓動力電纜的走向,影響外觀工藝和外觀質(zhì)量,只有靠技術(shù)員現(xiàn)場想辦法解決。筆者認(rèn)真查閱熱工、電氣及機務(wù)相關(guān)的圖紙資料,事前確定其轉(zhuǎn)彎和升降標(biāo)高尺寸,并計算其彎度和彎角,設(shè)計出彎頭并成批量定制。對于不能事前確定的特殊角,采用現(xiàn)場建造模型,精確計算,細(xì)心制作,制造出工藝水平高的彎頭,保證了電纜橋架的整體協(xié)調(diào)美觀。
2.3.2 熱控給煤機系統(tǒng)設(shè)計
    熱控給煤機采用美國STOCK給煤機,該給煤機在電廠使用比較成功,但仍存在3個問題:(l)給煤機入口電動門電機、熱繼電器容量設(shè)計過小,無法進(jìn)行正常操作;(2)因落煤口垂直管道太短,落煤沒有緩沖段,加上堵煤開關(guān)設(shè)計位置不太合理,且沒設(shè)計吹掃風(fēng),極易造成堵煤誤發(fā);(3)堵煤開關(guān)應(yīng)設(shè)計有保持延時動作的功能,這樣能避免因異物短暫沖擊而造成的誤發(fā)。除入口電動門須更換外,其余已成功改進(jìn)。
2.3.3 風(fēng)道點火器系統(tǒng)的設(shè)計
    本臺CFB鍋爐是靠風(fēng)道點火器先點火,加熱床溫,等到床溫升到500℃后直接投床上油槍,無須再打火。該設(shè)計從理念上來說是比較先進(jìn)的,但整個風(fēng)道點火器系統(tǒng)設(shè)備安裝的設(shè)計卻不夠理想,具體如下:
    (1)安裝角度設(shè)計。點火槍、油槍、火檢探頭均傾斜朝上,尾部向下布置,這種設(shè)計是不科學(xué)的。點火風(fēng)道內(nèi)是正壓運行,積灰容易掉進(jìn)點火槍、油槍、火檢探頭前面的管口里,造成堵塞。試運時經(jīng)常檢測不到火焰就是因為粉塵進(jìn)入火檢探頭保護(hù)管內(nèi),擋住火檢探頭對火焰光源的探測。點火槍也經(jīng)常燒壞,其原因就是部分積灰進(jìn)入點火槍打火頭內(nèi)側(cè),而油槍又安裝在點火槍的正上部位,部分余油掉進(jìn)點火槍孔內(nèi),造成點火槍內(nèi)絕緣不好,點火時在槍管內(nèi)部打火而燒壞點火槍。
    (2)清掃空氣設(shè)計。火焰檢測直接影響鍋爐 FSSS 系統(tǒng)的正常動作。一旦檢測不到火焰, FSSS 系統(tǒng)就認(rèn)為沒有正常燃燒,而事實上經(jīng)常是燃燒正常卻沒有檢測到火焰,引起誤動。因為吹掃空氣是從探頭前部引入的,若探頭積灰則無法吹掉。因此,空氣應(yīng)從探頭尾部引入,避免探頭處成死角。
    建議點火槍、油槍、火檢探頭等點火設(shè)備安裝應(yīng)頭下尾上,成10°左右傾斜角度安裝。火檢探頭的冷卻風(fēng)管經(jīng)封閉后,吹掃空氣從尾部引入。
2.3.4 石灰石系統(tǒng)熱控設(shè)計
    CFB鍋爐燃燒過程中,須添加石灰石,進(jìn)行爐內(nèi)脫硫。石灰石系統(tǒng)設(shè)計分2級獨立碎石控制,設(shè)備質(zhì)量好,但測量系統(tǒng)測點設(shè)計定位較差,受系統(tǒng)運行影響嚴(yán)重,如3臺石灰石粉倉連續(xù)料位計安裝在不足0.5m2的平面上,下面的傳感器相互影響;料位開關(guān)上部不設(shè)防塵裝置,經(jīng)常誤動。后經(jīng)多次移位、加防塵罩才得以改善。控制設(shè)計配套系統(tǒng)性較差。石灰石系統(tǒng)采用 DCS 給啟停控制命令,就地 PLC 程序控制,但就地執(zhí)行機構(gòu)與 PLC 控制器設(shè)計有近一半不配套,如 PLC 的輸出驅(qū)動電壓僅24V(直流),而就地電磁閥一般是 220V(交流),因此必須加裝轉(zhuǎn)換裝置才得以實現(xiàn)。
3  熱控調(diào)試基本情況和特點
3.1 DCS 系統(tǒng)I/O 跳線

    白馬300 MW CFB 機組,DCS采用的是ABB的SYMPHONY系統(tǒng),設(shè)計現(xiàn)場I/0點4500 余個。鍋爐島由 ALSTOM 設(shè)計,汽機及公用系統(tǒng)由西南電力設(shè)計院設(shè)計。設(shè)計之初,在現(xiàn)場I/0點與DCS接口連接上,存在如下問題:DCS由ABB設(shè)計,I/0點由中外雙方分配。為了回路設(shè)計及邏輯組態(tài)工作能同步進(jìn)行,雙方約定現(xiàn)場FO點接口設(shè)計與組態(tài)I/0分配分開,現(xiàn)場I/0接口按端子板順序分配,同一個系統(tǒng)的模擬量、開關(guān)量全部按端子板順序排列,最后再統(tǒng)一用跳線將現(xiàn)場I/0點與組態(tài)I/0地址端進(jìn)行連接。這樣雖然可使設(shè)計與組態(tài)簡化,且不影響設(shè)計及組態(tài)速度,但就此一項就增加了2萬多根跳線連接,難度極大,但系統(tǒng)維護(hù)比較方便。
3.2 給煤系統(tǒng)
    給煤系統(tǒng)投用以來,先后出現(xiàn)刮板機堵煤,刮板機堵煤開關(guān)誤報,刮板機零速開關(guān)不動作,給煤機堵煤開關(guān)誤動,給煤機皮帶打滑等情況,造成給煤機和刮板機頻繁跳閘,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。
    對堵煤開關(guān)的誤動情況,根據(jù)現(xiàn)場實際,采取了修改堵煤開關(guān)的安裝位置及加防塵罩等措施,對堵煤開關(guān)靈敏度進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,并加延時邏輯。經(jīng)反復(fù)試驗,整改后的堵煤開關(guān)已能滿足系統(tǒng)穩(wěn)定運行的要求。由于刮板機本身轉(zhuǎn)動固有頻率較低,極易造成刮板機零速開關(guān)不能正常觸發(fā),影響到給煤機跳閘。為此,一是修改零速開關(guān)的檢測時間,將零速開關(guān)從啟動檢測到正常信號觸發(fā)之間的延時跳閘時間由10S改至 25S;二是將零速開關(guān)檢測旋轉(zhuǎn)支件由原來的4齒分支改為8齒分支,在不變動刮板機控制頻率的情況下,這樣就相當(dāng)于增大了零速開關(guān)的檢測頻率,從根本上解決了刮板機零速不能觸發(fā)問題。
3.3 石灰石系統(tǒng)
    石灰石系統(tǒng)附屬設(shè)備很多,由于就地PLC邏輯控制和DCS控制設(shè)計接口不完善等原因,造成了查線及調(diào)試工作進(jìn)展困難。石灰石系統(tǒng)在調(diào)試及試投運中,頻繁出現(xiàn)了一些阻塞開關(guān)誤報、料位計誤動、零速開關(guān)檢測不準(zhǔn)確等相關(guān)情況,影響到石灰石系統(tǒng)的正常監(jiān)視及投運。
    由阻旋堵料開關(guān)誤動作而引發(fā)的石灰石系統(tǒng)全線跳閘有多次。該阻塞開關(guān)為一微電機驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)檢測探頭,當(dāng)有石灰料位上升到達(dá)探頭傳感器位置時,將轉(zhuǎn)動探頭阻塞,并迫使微電機停轉(zhuǎn)發(fā)出阻塞報警信號,導(dǎo)致現(xiàn)場經(jīng)常發(fā)生誤動。分析原因:(l)探頭安裝的檢測長度不合理,使部分探頭檢測不到正常料位而產(chǎn)生誤報。鑒于此種情況,已將探頭安裝深度進(jìn)行了改造,使探頭直接接受流動介質(zhì),從而能準(zhǔn)確檢測料位。(2)探頭微電機的轉(zhuǎn)矩力很小,而電機轉(zhuǎn)軸又暴露于流動介質(zhì)中,轉(zhuǎn)軸結(jié)合處極易由于石灰顆粒粘滯而使轉(zhuǎn)軸停轉(zhuǎn)發(fā)出信號誤動,將探頭轉(zhuǎn)軸清理后,將探頭加裝防灰罩,使轉(zhuǎn)軸因粘滯而誤發(fā)信號的情況得以很大緩解。
3.4 風(fēng)道點火邏輯
    風(fēng)道點火器的控制邏輯是同一側(cè)2臺油槍(即上、下層)同時點火,且油壓必須維持在某一定值以上,2個對應(yīng)的火檢信號必須在規(guī)定時間內(nèi)(約3s)到達(dá),否則迅速關(guān)掉燃油快關(guān)閥,跳閘。而且一側(cè)油槍已點好,另一側(cè)必須在10min內(nèi)點火成功,否則已點好的油槍也將全部跳閘。這樣是為了避免單邊床溫溫升過快,造成鍋爐床溫不平衡。但事實證明這種點火方式不易成功,造成時間和燃油的大量浪費,運行也不是很穩(wěn)定可靠。
    建議更改為上、下層分層點火。可以在1套點火系統(tǒng)故障的情況下,不影響整個系統(tǒng)(除非一側(cè)2套點火系統(tǒng)全部故障)。這樣既能維持系統(tǒng)先運行,又有時間來排除故障,確保不至于出現(xiàn)1個故障,系統(tǒng)就無法工作的情況。
3.5 DCS系統(tǒng)模件
    本套 DCS 系統(tǒng)硬件安全設(shè)計存在一定的問題,在鍋爐底冷器排灰電動門的控制中,燒壞2 塊DI模件(數(shù)字量輸入模件)。故障原因至今還未完全得出結(jié)論。DCS 系統(tǒng)模件應(yīng)有2重保護(hù):(l)軟件自診斷隔離功能。一旦發(fā)現(xiàn)外部系統(tǒng)有問題,設(shè)備應(yīng)自動切換或隔離。(2)硬件開路保護(hù)。設(shè)備一旦有異常,保險或熱開關(guān)動作,確保設(shè)備安全。

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